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台车式电阻炉的硅酸铝纤维代替高温耐火砖对比


发布时间:2020/3/1 16:37:31 来源:www.jsxjn.net 浏览次数:

上一篇我们就三方面确保台车式退火炉因密封不严造成的保温不良做了详细介绍和说明。 本篇文章我们简单的对台车式电阻炉的硅酸铝纤维代替高温耐火砖对比进行描述,作为专业的生产制造厂家江苏九鼎工业炉科技有限公司,将尽心整理发布各种相关知识,竭诚为您服务。

       台车式电阻炉的硅酸铝纤维代替高温耐火砖在能耗、经济性、外壁温度、炉温均匀性等方面都有较大的改进。

台车式电阻炉

       硅酸铝耐火纤维是一种松散的絮状物,可将其制造成板、管、毡等各种形状的二次制品。其特点是:①低热导率,低热容量。②优良的抗热振性及热稳定性。③耐压强度高,并具有良好韧性。④优良的机加工性能。主要应用于:工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封;建筑工程中防火门的防火隔热;电力、化工等高温设备的保温与隔热;船舶的舱壁、甲板,以及海上石油钻井平台等。 

       1. 改造前台车面构造及使用效果 电阻炉原用的台车面是用高温耐火砖砌成的,每块高温耐火砖重约2.5kg,成本15元,砌一台车面约需1000块,共计1.5万元。电阻炉于1998年安装投入使用至2005年实施改造,历时7年,其间每年至少需大修两次,费用数万元。经实践证明,用高温耐火砖砌炉,大幅增加台车重量,且蓄热量大,保温性能差,因长期受挤压而易碎,使用寿命短,3~4年就需更换一次,费时费力。 

       2. 改造后台车面构造及使用效果 用硅酸铝纤维代替高温耐火砖砌炉,台车面全 部用硅酸铝纤维砌成,中间铺垫钢锭,用于支撑工件,使工件平稳搁置,解决了因台车面变形造成工件向一方倾斜的不安全隐患,保障了安全。硅酸铝纤维成本为每公斤23元,一个台车需消耗60kg,共计1380元。用该材料制作的台车,重量轻,蓄热少,保温性能好,且使用寿命长达8~10年。 

       3. 改造前后使用效果对比 改造后,电炉全功率升温至设定的工作温度比改造前缩短约90min,大幅降低了电能消耗。经改造后,台车式已安全运行90多炉次,每炉节约用电 1500~2000kW·h,共计600~800元,每年产量按 100炉次计算,年可节约电费6~8万元。

       硅酸铝纤维确系是一种综合使用性能优良的耐热保温材料,因其优良的耐热保温性能,必将在更多的领域得到广泛应用。建议应用台车式电阻炉的国内同行能普遍使用该种新型材料,以大幅降低能源消耗。电阻炉改造前后炉体表面温度对比可知改造后明显降低。

       升温速度,台车式电阻炉在同样的产品和装炉量情况下加热,改造后电阻炉的升温速度明显提高,升温时间缩短50%左右。 

高温台车式电阻炉

       能耗采用5炉同样的产品和装炉量试验淬火平均用电情况,改造前后该炉的单位能耗对比如表2所示。改造后设备单位能耗降低18% 以上。电阻炉改造前后单位能耗对比明显下降。

       炉温均匀性 根据GB/T9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》,采用CST4002温度场测试系统对改造后电阻炉的炉温均匀性进行了检测,在850℃的设定温度下,炉内温度场的均匀性达到±5℃以内,改造后大幅提高了炉温均匀性。该改造方案经推广应用后,每年为公司节约能耗,提高经济效益。 


下一篇将对 铝合金淬火炉使用水淬火优势更明显做详细介绍,如需了解更多我们的信息,请持续关注。
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